FANUC OI MF系统调试故障与对策
2024-10-18
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2018年4月 机床与液压 MACHINE T00L&HYDRAULICS Apr.2018 Vo1.46 No.8 第46卷第8期 DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2018.08.042 FANUC 0I MF系统调试故障与对策 周兰 (武汉船舶职业技术学院机械工程学院,湖北武汉430050) 摘要:对FANUC 0I MF新型系统调试过程中出现的找不到急停信号,梯图及I/O模块无法编辑,FSSB无法自动设置, 主轴、伺服电压充电异常等故障现象及其解决思路进行了分析和阐述,对数控系统调试过程进行了总结。 关键词:FANUC ol MF系统:调试:故障与对策 中图分类号:TG659 文献标志码:B 文章编号:1001-3881(2018)08-151—4 FANUC 0I MF System Debugging Failures and Countermeasures ZH0U Lan (Technology Mechanical Department of Wuhan Institute of Shipbuilding,Wuhan Hubei 430050,China) Abstract:The fault phenomena in the debugging process of FANUC 01 MF system,including the stop signal could not be found, ladder diagram and I/0 module could not be edited,FSSB could not be set automatically,abnormalities of the spindle and servo char— ging voltage,were analyzed and the solutions were expounded.The debugging process of the NC system was summarized. Keywords:FANUC 0I MF system;Debugging;Fault and countermeasures 2015年底FANUC公司新推出的0I F数控系统首 次在北京国际机床博览会上亮相,2016年面向行业、 企业进行全面市场推广.新系统以高性能、高精度、 高速度、高可靠性进入用户视线并为制造企业所追 逐。作为高职院校.有必要将代表制造装备的最新技 术及时引进、消化、吸收并传递给学生。某学校第一 时间购置了FANUC 0I F系统用于配置数控车床和数 控铣床 现将FANUC 0I MF系统调试过程中所遇到 的问题和所采用的对策总结如下。 接口CM67与接口CA65上关于急停信号对应管脚是 连通的。如图2所示。改变I/0连接方式,将急停信 号仍然连接于主面板B的CM67接I=I,从CA65处将 急停信号引出,连接于标准I/O模块CB105槽内, 如图3所示,检测面板按钮和急停信号,系统仍然无 急停信号输入。 面板B1 厂子 I急 亭按钮(sn1) ● 子面板B (’B .△ CM67(’A65 ESP ESP 1 I/0 LINK连接与急停信号输入 所购置FANUC 0I MF数控系统,配置[MSVSP20/ 20/40一l】一B伺服放大器.FANUC标准机床操作主面 板B、子面板Bl及标准[/O模块。系统I/O连接时 考虑到主面板B本身就是一个1/0模块,将NC主板 上I/0接口JD5lA连接到主面板B的JD1B上,同时 将子面板上急停按钮常闭触点连接到主面板B的对 应接口CM67上.如图1所示。系统开机后,在 I l I L — 、L E ;PCM1 nnal 【二二 I二 Inn ESP(’ I l J● ● _l ]I ● 图2操作面板急停信号连接 【PMCMNT】的信号画面检查信号输入情况,面板按 钮信号输入到系统,但是急停信号没有输入。 图1 NC与面板连接 根据FANUC标准面板PCB连接图。主面板B上 图3 NC一面板一I/O连接 收稿日期:2016—12—04 作者简介:周兰(1965一),女,学士,教授、高级T程师,主要研究方向为数控技术应用。E—mail:zhoulan038@163 corn0 ·152· 机床与液压 第46卷 再次改变I/O连接方式,将NC主板JD51A接口 连接标准I/O模块.再通过L/O模块连接主面板B (串行连接),急停信号不与主面板B连接,而是直 接连接于标准I/O模块CB105之A08管脚,如图4 所示。选择将急停信号接至CB105的A08管脚,是 由于A08的x地址为Xm+8.4。因急停信号地址固定 为x8.4,所以m=0,决定了标准1/O模块起始地址 为X0,16个字节(含手轮4个字节);主面板B首 地址分配为X20。16个字节。I/O模块x信号地址分 配如表1所示 n1 PMC编辑画面 图5新系统PMC报警 修改【PMCCNF配置】下【设定】子菜单,对 图4 NC一1/O一面板连接 表1 I/O模块X信号地址分配 PMC“编辑许可”、“编辑后保存”、“编辑器功能有 效”等模式进行许可设定,仍然无法对梯图解锁, 也无法对I/O模块进行地址分配,如图6所示。 对于0I MF系统,I/O模块有两种连接分配 方式,分别是I/O LINK和I/O LINK I,通过参数 l1933#1、加不同设置进行切换。11933#1、样0=0、0 时,为I/O LINK方式,11933#1、#0=1、1时.为 I/O LINK I方式。此次调试时采用I/O LINK方式. 按照图4方式连接并按照表l进行地址分配后,数控 系统可以接收到主面板B、急停、机床侧等全部输入 信号。 2系统的启动与解锁 系统完成硬件连接及电气安装后,新系统首次上 图6 I/O地址无法编辑 试着通过CF卡从外部导人梯图,企图通过外部 电需要进行参数设置和梯形图编制。进入【PM. CLAD】画面后,梯图列表中“选择”、“全部”前面 显示加锁,梯图无法编辑,同时PMC显示“ER04 PMC TYPE UNMATCH(PMC1)”报警.如图5 所示 导人梯图覆盖掉系统原有梯图加锁状态,操作时显示 Nc有加载梯图的过程.也显示梯罔加载完毕.但事 实上看不到梯图.梯图画面仍然被锁住,无法进行梯 图编辑操作。 考虑到新系统原本没有梯图,但还是尝试着对新 第8期 周兰:FANUC 0I MF系统调试故障与对策 ·153· 系统进行梯冈全清操作。同时按住MDI面板上 “O”+“x”键重新启动系统,梯冈列表中“选择”、 “全部”前面ff{现了“小铅笔”图标,表明梯图解锁 给系统上电.OI MF系统在开机全清上电的时候,会 将系统一部分基本参数自动设置进去。初始设定完成 了.梯图可编辑可操作.同时I/O模块也可以进行编 辑操作,问题得到解决。 后.结合数控铣床机械结构对系统基本参数、伺服参 数、主轴参数进行设置,消除了大部分报警。但系统 仍然显示“SP1999主轴控制错误”、“sPl220(sP) 无主轴放大器”报警,同时进入FSSB(轴)、FSSB (放大器)、FSSB(主轴)界面,显示找不到放大器, 如图7所示 3系统报警与消除 新系统首次上电需要对系统参数进行全清操作。 同时按住MDI面板上的【RESET】+【DEI ETE】键 (a)初次参数设定后 (b)FSSB(轴 fc)FSSBI放大器l 图7新系统全清后初次参数设置报警 按照以下思路尝试解决问题: 变为了一128; (1)将参数1902#1、#0=0,0,表明采用FSSB 自动没定方式,同时将参数1023分别设定为l、2、 3,断电重启,显示仍然找不到放大器,参数1023却 l杖I船It j (2)再次将参数全清,重启,重新设定基本轴 参数、伺服参数、主轴参数,断电重启,查看FSSB 的3个画面,系统找到了放大器,如图8所示。 ”∞∞¨N∞¨∞∞ 垮. 放大 系弼 I-9l|Bl 1 i SVSP 辖ttt主轴号名称 l1 RW 町sl I l : Ia1 FSSB(放大器) (b1SPAMP Ic)FSSB(轴) 图8系统伺服、主轴设定画向 但是,这时系统出现了新的报警,伺服、主轴均 示电压异常或不足。SVSP放大器显示“一33”报 报警信息00000 NO00n0 警,同时SVSP上接口CX3(MCC)始终不吸合。报 警信号及报警指示如图9所示。 sVO4 4 2(x)交缳嚣中DC L1NK充电孵常 sVO4 42(Y)变频器中DC LI K宠魄算嚣 SVO442(z)变期器中,De¨NK究电器鬻 sP9033(s)SSPA:33 DC LINK充电不鬣 i { { (a)系统报警画面 b1放大器报警画面 图9 OI—MF系统电压异常报警 基于I二述报警。首先对SVSP的强电输人端口TBI供电回路进行检查。外部380 VAC供电正常, ·154· 机床与液压 第46卷 380/220伺服变压器输出电压220 VAC正常:对回路 中交流接触器单独进行测试,工作正常。系统电压异 常问题出在哪里呢? 和0I—D系统比较,0I MF系统SVSP放大器新增 床能够动作起来。 加了一个端口,叫做CX48,如图l0所示。该端口的 功能用于对SVSP强电输入端口TB1输入电压 AC220V进行相序检测,CX48端口需要外接220 VAC 电源。且电源连接方式必须与TBI电源相序一致, 不能空着不接。将CX48端口按照要求连接后,充电 异常报警消失。MCC吸合。 ·主辘{ 图l1 PS管理轴功能报警 4结束语 作者对0I MF数控系统调试过程进行了总结.对 调试过程中遇到的开关量信号无法输入、梯图被锁 住、伺服主轴充电异常等问题及其解决方法进行了归 纳。0I MF还有很多新的功能,如程序文件夹管理功 能、存储卡程序的编辑/运行、PC/USB向CF卡传输 文件功能、内置于CNC的SERVO GUIDE功能等.需 要进一步学习和探讨,以挖掘、发挥新型0I—F系统 最大效能。 、{2 图10 OI—MF伺服接口 这时系统又出现了“SP9115(SP)PS CONTROL AXIS ERROR 2”报警(如图1l所示),0I MF系统 新增了Ps管理轴功能,设置参数11549#0=1,表明 启动Ps管理轴自动设定功能,断电重启系统,故障 全部消除。 至此,完成了0I MF系统基本功能调试,数控机 参考文献: [1]FANUC Series 0i—MODEL F参数说明书[M]. [2]FANUC Series 0i—MODEL F维修说明书[M]. (上接第150页) 采用第二种方法整改 后的实测压力曲线如图7。 解决方案并再次测试了方案的可行性。消除车辆行驶 时的安全隐患,极大提高安全性,有效避免由于车辆 转向失控造成的安全事故.也对同类型的故障分析和 处理有积极的参考价值。 所示,即使车辆在高速行巽 驶时.方向机回油口的油坦. 参考文献: [1]陈家瑞.汽车构造[M].北京:机械工业出版社,2001. 时间,s 0 l0 20 30 40 50 6O 70 压也基本都在0.028 MPa ‘.u 左右,满足了方向机油封 的额定压力小于0.35 MPa圆7 整改后方向机回油 [2]王德龄.机械式转向机的保养与维护[J].轻型汽车技 术,2007(2):76. 的要求。但是仍然有压力 峰值会达到0.9 MPa.所 口在高速行驶的 压力曲线 [3]雷天觉.新编液压工程手册[M].北京:北京理工大学工 业出版社.1998. 以仍然存在冲击油封的隐 患。所以从长远考虑,根本的解决办就是控制方向机 进口的流量,使它不具体憋压的条件。 3结论 通过分析液压助力式方向机的内部结构及测试它 [4]长春汽车究所.汽车设计手册整车·底盘卷[M].长春: 长春汽车研究所。1998. [5]陈静,高飞,王春宏,等.重型商用车双回路液压应急助 力转向系统关键技术浅析[J].汽车实用技术,2014(2): 5-8. CHEN J,GAO F,WANG C H,et a1.The Analysis of the Key Technology of Heavy Commercial Vehicle Double Loop 工作时内腔回油压力,发现背压过高的具体故障点, 并通过分析测试结果找到引起方向机内腔背压高的根 本原因.结合生产实际针对不同车的内部状态给出了 Hydraulic Emergent Power Steering System[J].Automobile Technology,2014(2):5—8.