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湖北电网无功电压问题分析

2024-10-18 来源:威能网
维普资讯 http://www.cqvip.com !: :垒 Aug.2002 湖 北 电 力 整圣20 鲞箜 塑 02年8月 湖北电网无功电压问题分析 王 涛 ,黄明星。,张坚敏。 (1.湖北省电力试验研究院,湖北武汉430077;2.黄冈供电局,湖北黄冈430077) 438000; 3.湖北省电力公司,湖北武汉[摘 要]通过对电压异常的现象进行计算分析,确定了电压低落和偏高的主要原因,并提出了相 应的解决办法。在此基础上,结合三峡电站对湖北电网无功电压方面的影响,对今后湖北电网无功电压 控制的难点进行了初步分析。 [关键词]电压;无功功率;安全稳定 [中圈分类号]TMT14,3 [文献标识码]A [文章编号]1006—3986(2002)04—0107—03 Problem Analysis of Voltage and Reactive Power in Hubei Power Grid WANG Tao ,HUANG Ming—xing ,ZHANG Jian—ming (1.Hubei Electric Power Testing and Research Institute,Wuhan,430077,China l 2.Huanggang Power  ̄h'stibutrion Bureau,Huanggang Hubei 438000,China;3.Hubel Electric Power Company,Wuhan 430077,China) Abstract:Through calculation and analysis to the abnormal voltage phenomena,the reason of low and high voltage was confirmed,and put forward the relevant measure.The effect from Three Gorges Plant on reactive and voltage tO the grid,and the difficult point about the control of reactive power and voltage in the grid for the future were considered. Key words:voltage;reactive power;stability 湖北电网1995 ̄-,1996年丰水期大方式电压偏 低较为严重,500 kV最低电压达487 kV;220 kV电 水,开机出力偏小,高压母线电压在210 kV左右, 无功出力大于有功出力,鄂西北个别220 kV站最 低电压达183 kV,严重影响工业生产、居民用电,直 接威胁着电网的安全稳定,电压稳定裕度极小。 1.1电压低落原因分析 (1)远距离输电比例大 压仅183 kV,不但影响工业生产,也严重威到电网 的安全运行。时隔两年,1998 ̄1999年冬春季节,湖 北电网又出现了高电压现象,500 kV电压高达548 kV,部分220 kV电压达246 kV,据湖北省超高压 局反映,变电站停电检修时,瓷瓶上已有爬电痕迹, 1995年,鄂东负荷约3 200 MW,鄂东火电机组 出力为1 500 Mw,53 的电力通过一回500 kV线 路和4回220 kV线路由鄂西经过约300 km线路 设备安全无法保证,电压问题再次威胁湖北主网的 安全。 1丰水期电压偏低的原因与对策 1996年以前,湖北电网500 kV网架薄弱,鄂东 火电机组较少,丰水期鄂西水电大发,通过二回500 输入鄂东,负荷重、线路长、压降大,是造成湖北电网 电压低落的主要原因。 (2)无功补偿不足 潮流实测数据表明:全省220 kV主变容量 9 699 MVA,无功补偿容量826 Mvar(包括调相机、 kV线路,送往鄂东负荷中心,在丰水期高峰负荷 时,鄂东主要220 kV变电站电压均在200 kV左 电容器),220 kV等级容性补偿度为9.0 。原水电 部颁发的《电力系统电压与无功电力技术导则》(以 下简称《导则》)规定的补偿度为10 ~30%,当时 无功补偿度离《导则》规定的下限还差一个百分点。 右,鄂东火电大机组功率因数小于0.80,无功负荷 超载;鄂中荆州地区负荷重、线路长,缺乏大电源支 持,电压普遍偏低;鄂西北主要电源丹江电厂多年枯 [收稿日期]2002—05—31 (3)无功补偿设备投运率低 多次潮流实测数据显示:湖北电网无功补偿设 [作者简介]王 涛(1970一)。男。湖北武汉人,湖北省电力试 验研究院高级工程师。 备投运率不到60%。在无功补偿度不高的情况下, 设备投运率低,进一步降低了实际运行的无功补偿 ・】07・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 箜 鲞箜 塑 湖 北 电 力 A: : 2002年8月 度,如上所述220 kV等级补偿度为9.0 9,6,但实际 运行无功补偿度不足5.4 。 1.2防止电压低落的对策 (1)大力加强无功补偿 湖北电网1995~1996年电压低落极为严重,其 主要原因是负荷增长快、网络结构薄弱、负荷中心电 厂出力不足、远距离输电造成的,解决丰水期电压偏 低的关键是大力加强无功补偿。表1列出了1996"-- 1998年潮流实测的负荷水平及各层面无功流动状 况。 表1 丰水期大方式潮流实测结果 MW、Mval- 时 间 1996年8月1997年8月1998年8月 方 500 kV线路东送潮流l 400 ̄1 520 710 ̄1 180 690 ̄1 050 式 全省用电负荷 5 000 ̄5 530 4 980 ̄5 980 4110 ̄5 710 鄂东开大机台数4 7~8 6~8 无功500 kV送人220 kV’ 620 ̄690 340 ̄440 570 ̄870 平衡220 kV送人110 kV。1 400 ̄1 580 1 350 ̄1 520 1140 ̄1 590 *注 蕾栏统计为变电站中压倒无功潮流的总和. 从表1可看出湖北电网无功缺额较大,110 kV 及以下电网无功缺额尤为突出,今后湖北中低压配 网无功补偿任务十分艰巨。 (2)无功补偿设备投运率急待提高 无功补偿设备投运率低的原因是多方面的,主 要包括设备损坏、变压器抽头调整困难、谐波放大 等,而无功补偿设备投运率低的根源在于没有配套 的界面无功功率考核办法,如无功功率界面实行考 核,可有效提高无功补偿设备投运率。 2枯水期电压偏高 1996年以后,随着玉贤500 kV变电站及双玉 二回的投产,鄂西与鄂东联系的500 kV线路增至3 回。负荷中心的武汉地区,汉川、阳逻、鄂州等大型火 电机组相继投产,网络结构的增强、负荷中心大型火 电机组的建设直接导致了系统电压水平的变化, 1998---1999年的冬春之交,湖北电网持续高电压, 500 kV电压高达548 kV,220 kV电压高达246 kV。 2.1电压偏高原因 (1)供电方式变化 1997---1998年湖北省内阳逻B厂、鄂州电厂、 襄樊电厂相继投产发电,1998年底鄂东大机组台数 已达14台,机组容量已超过4 000 MVA,随着省网 火电装机容量的扩大,改变了以往枯水期大量从河 南受电的局面。发电机直接在负荷中心供电与大量 电力远距离输送相比,负荷水平、网络结构基本一 ・】08・ ug.2002 致,系统电压水平将显著提高。仿真计算表明:1998 年湖北电网枯小方式下,鄂东增加2台机代替接受 400 MW河南火电,鄂东500 kV母线电压大约升高 1.0个百分点,约5.2 kV;220 kV母线电压大约升 高0.6个百分点,约1.4 kV。1998"--1999年冬春河 南火电南下及葛洲坝水电东送较往年同期更为减少 是电压异常偏高的最主要、最直接的原因。 (2)高压线路感性补偿不够 1998年底湖北电网境内的500 kV线路有9 回,线路总长度约1 068 km,充电功率约1 282 Mvar,感性无功补偿容量为1 125 Mvar,感性补偿 度为88 ;220 kV线路约6 000 km,充电功率约 960 Mvar,基本没有考虑感性补偿。大量未补偿的 充电功率是枯小方式湖北电网电压偏高的一个主要 原因,计算表明:枯小方式停运未装高压电抗器的葛 双一回500 kV线路,凤凰山500 kV高压母线电压 下降0.56个百分点,约3 kV。 为比较起见,将1998年枯小方式仿真计算中, 各方式变化对系统电压的影响列于表2中。 表2运行方式变化对系统电压的影响 % 运行方式的变化 凤凰山500 kV电压舵幕口220 kV电压 注:电压利用对垂本方式电压的变化平表示。 2.2抑制离电压的对策 为了降低小方式下过高电压,通常采取了发电 机进相、停运超高压线路、加装并联电抗器、调整变 压器抽头变比等措施。 (1)发电机进相 仿真计算结果表明:以1998年枯小方式为基 础,汉川、阳逻等湖北省境内6大火电厂平均每厂少 发无功50 Mvar,平均功率因数从目前的平均迟相 0.97左右变为1.0至进相0.99,可以将220 kV主 网电压下降5个百分点,约12 kV,机端电压下降2 ~3个百分点,显著缓解电网枯小方式高电压矛盾。 目前,湖北电网主要火电机组均完成了进相试 验,进相深度受限条件为发电机功角 、机端电压、 厂用电压、低励限制,各电厂进相能力如表3。 由表3所示,大部分300 MW机组额定出力 时,进相深度在50---8O Mvar之间,进相主要受功 维普资讯 http://www.cqvip.com : :生 湖 北 Aug.2002 角限制;有功出力减为额定的6O ,进相深度在100 Mvar左右,进相主要受机端电压和低励限制。 裹3各主要火电机组进相能力 MW、Mvar 电厂有功出力进相深度限制条件有功出力进相深度限制条件 鄂州1号 300 —79 鄂州2号 300 —65 功功功功低低功 襄樊2号 300 —76 角角角角励励角 襄樊4号 300 -54 汉川3号 300 —81 0 0 0 0 0 0 0 汉川4号 300 —74 青山12号 300 —59 m螂 螂 埘蜥 (2)加装并联电抗器 厂厂 机 目前湖北境内500 kV线路感性补偿度为 低低甩用低低端 励励电电励励电 88 ,220 kV线路约6 000 km,充电功率约960 压压 压 Mvar,感性补偿度为零。对于少量线路长、负荷轻、 电压高的220 kV线路,安装并联电抗器十分迫切。 计算表明:220 kV变电站安装一台20 Mvar的电抗 器,可使变电站电压下降0.2~0.3个百分点,0.48 ~0.72 kV。 (3)停运500 kV线路 停运未装高压电抗器或高抗补偿度较低的500 kV线路,是降低枯小方式高电压的有力手段。湖北 电网葛双一回未装高抗,充电功率为140 Mvar,双 玉线仅双河侧安装了高抗,高抗补偿度为65 ,小 方式每回线剩余充电功率82 Mvar。葛双线、双玉线 的停运降压效果见表2。 (4)调整500 kV变压器抽头 计算表明双河、玉贤、凤凰山3个变电站抽头各 下调一档,220 kV电压下降约0.2~0.3个百分点, 500 kV电压上升0.7~1.0个百分点,对系统降压 不利。原因是由于枯小方式500 kV网络短路容量 小于220 kV网络短路容量,而500 kV网络的无功 电压特性又强于220 kV网络,因此枯小方式电压 过高,采用抽头调节降低系统电压时应慎重。 3三峡电站对湖北无功电压的影响 2010年三峡电站建成后,将成为系统主力调峰 电厂,调峰容量在120~130 GW之间,电厂出力的 剧烈变化必然导致系统电压的大幅波动,三峡电站 必将在无功电压方面对湖北电网产生极大的影响。 3.1枯水期潮流变化剧烈 2010年三峡电站26台机组全部投产,枯水期 一天之中的峰谷500 kV线路潮流变化巨大。枯水 期小方式,送鄂东7回500 kV线路潮流总计344 MW,是枯水期大方式西电东送潮流5 380 Mw的 电 力 筮 鲞签 塑 2002年8月 6.4 。2010年丰枯、枯水期峰谷500 kV潮流变化 大,是系统电压调控的主要矛盾。 3.2三峡调峰方式电压日波动极大 非汛期三峡电厂调峰时,500 kV网络峰谷潮流 变化大,若不采取有力措施,500 kV变电站电压日 变化最大为100 kV,鄂东凤凰山500 kV母线电压 最高达572 kV,最低至463 kV。三峡升压变抽头难 以兼顾大小方式电压,火电机组无功出力变化极大, 为保证湖北电网安全稳定运行和电压的合理调控, 应研究鄂东安装无功功率连续可调的静止补偿器或 新型无功静止发生器的必要性。 3.3感性补偿急待加强 2010年湖北境内500 kV线路充电功率5 762 Mvar,高抗配置台数为19台,总容量为2 850 Mvar,高抗补偿度为50%,低抗配置2 265 Mvar, 综合感性补偿度89 ,枯小方式500 kV下灌无功 功率为1 360 Mvar。由于枯小方式500 kV网络短 路容量小于220 kV网络短路容量,故50 以上的 低抗容量实际补偿到220 kV网络,为保证系统设 备安全,超高压网络仍需安装用于无功电压控制容 量为150 Mvat的高压并联电抗器5~6台。 3.4大力加强中低压网络无功补偿 为保证湖北电网在三峡电站投产以后,丰水期 大方式仍保持较好电压水平,同时防止发电机的无 功出力过大,提高鄂东地区的动态无功储备,确保系 统电压稳定,应大力加强容性无功补偿做到无功的 分层分区平衡。2002 ̄2010年间,湖北电网220 kV 及以下需增加容性无功补偿2 400 Mvar,220 kV站 同110 kV及以下站无功补偿比例大体为1:2。 4结论与建议 (1)湖北电网丰水期西电东送潮流大、线路长、 压降大,是造成湖北电网电压低落的主要原因。而在 枯水期,河南火电南下及葛洲坝水电东送减少,鄂东 火电机组开机多是电压异常偏高的最主要、最直接 的原因。 (2)抑制枯小方式过高电压的最有效方法是发 电机进相。安装并联电抗器补偿小方式超高压线路 充电无功,是降低电压的有利手段。 (3)大力加强中低压网络无功补偿,力争无功 的分层分区平衡。 (4)2010年三峡电站建成投产后,500 kV网络 峰谷潮流变化剧烈,导致湖北电网电压调整困难,建 议开展新型无功补偿装置的安装可行性研究。 ・】09・ 

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