电厂压缩空气系统节能改造及经济性分析
2024-10-18
来源:威能网
第36卷第5期 2014年5月 华电技术 Huadian Technology V01.36 No.5 Mav.2014 电厂压缩空气系统节能改造及经济性分析 刘涛,程峰 (山西漳山发电有限责任公司,山西长治046021) 摘要:某发电厂压缩空气系统存在能耗浪费的问题,在保证压缩空气系统安全性和可靠性的前提下,对压缩空气系统 进行了节能改造。系统改造后,可大幅降低能耗,提升经济效益。 关键词:压缩空气系统;能耗浪费;节能改造;经济性分析;对比 中图分类号:TH 45:TM 621 文献标志码:B 文章编号:1674—195l(2014)05—0074—02 1 问题的提出 发电厂压缩空气系统主要为自动控制设备仪表 提供动力(仪用压缩空气)、为气力除灰提供输送动 力(输灰压缩空气)以及为其他用户提供冷却或吹 扫介质(杂用压缩空气)。压缩空气系统主要依赖 空气压缩设备消耗电能做功而产生压缩空气,在此 案,项目进入审批、合同招标阶段。2012年9月,进 入施工阶段。2013年2月,开始变频器调试,2013 年4月,2台变频器调试完毕,正式投入运行。 此次压缩空气系统改造可分为变频调节、仪表 用气与输灰用气分压调节和空压机群专家节能控制 等3个改造项目。 2.1变频调节 过程中,系统能耗较高,是较为昂贵的工艺系统。因 此,在保证压缩空气系统安全可靠的前提下,改进和 提升系统设备控制模式,辅以必要的系统改造,就可 二期压缩空气系统增加2台变频器,根据输灰 母管压力设定值调整变频器转速,以调节输灰系统 压力。2台变频器采用1拖2方式分别接带 05, 大幅降低能耗,提升效益。 某发电厂二期2×6OOMW机组共设置13台喷油 螺杆式空气压缩机(以下简称空压机),正常运行方式 08空压机,其中, 05与 07空压机, 06与 08空 压机不能同时选择变频方式。 2.2仪表用气与输灰用气分压调节 为5台运行,8台备用;除灰输送用气后处理设备为8 套带2级过滤装置的组合式干燥器;仪表用气后处理 仪表用气和输灰用气母管上加装1个气动溢流 调节阀,在维持仪表用气压力的同时,多余的压缩空 气溢流至输灰用气系统,实现仪表、输灰用气分压方 式运行。 2.3 空压机群专家节能控制 设备为2套带3级过滤装置的组合式干燥器;储气罐 容量为20in ,除灰用气用8个,仪表用气用3个。输 灰系统采用正压输灰方案,把干灰从发电厂内输送到 灰场边上的灰库中,输送距离为1 500 m。输灰工艺需 求压力为0.50 MPa,仪表用压力为0.55 MPa。 由于输灰管线较长,在实际运行中,压缩空气管 网压力受输灰因素的影响,波动较大,压力在0.48~ 0.76MPa间波动,空压机加、卸载频繁,为了避免电动 机频繁启、停,取消了空压机自动启、停功能,由运行 人员根据管网压力手动操作。 为了解决空压机存在的能耗浪费问题,同时减 空压机群专家节能控制系统是根据仪表用气系 统设定压力、空压机群运行时间等配置信息,自动 启、停所选空压机(间隔15 min,压力仍低于设定值, 启动下一台设备)来稳定系统压力在设定的范围 内,在确保压缩空气品质的前提下,以达到降低空压 机群运行能耗之目的。 二期压缩空气系统节能改造后,采用仪表用气 和输灰用气母管分开调节的运行方式。为使一期压 缩空气系统参与节能调节,在满足工艺系统设备安 少运行人员的操作量,该发电厂决定对二期压缩空 气系统实施节能技术改造。 2技术改造方案的实施 2010年年初,该电厂提出了二期压缩空气系统 全、运行需求的前提下,保证仪表用气压力,降低输 灰用气压力,最大限度地降低空压机群运行能耗,可 保持一期、二期压缩空气系统连通运行。压缩空气 一节能改造的设想。2012年1月,正式确定改造方 收稿日期:2013—12—23;修回日期:2014—04—12 系统仪表用气和输灰用气分压运行后,仪表用气由 期的 5~ 8空压机、二期的 11~ 13空压机供 0l~ 10空压机供气。2台变频器投入,正常保持 气;输灰用气由一期的 1~ 4空压机和二期的 第5期 刘涛,等:电厂压缩空气系统节能改造及经济性分析 ・75・ 二期 05(或 07)空压机、 06(或 08)空压机变频 方式连续运行,二期 11~ 13空压机2运1备;根 据系统压力情况,一期仪表用气、输灰用气分别选择 1台或2台空压机运行。 变化情况,特选取机组运行方式基本相同的2个月 份(2012年11月和2013年5月)进行对比,2个月 份均为3台机组运行,对比结果见表1~表3。 3.1耗电率分析 3压缩空气系统改造前、后的能耗对比 为了尽可能客观反映改造前、后空压机的能耗 改造后,全厂除灰空压机耗电率下降0.013%,下 降并不明显,主要原因是耗电率受发电量的影响较大, 因此,耗电率不能客观反映此次改造的节能效果。 表1一期空压机能耗对比 3.2单耗分析 对比并不明显,不能客观反映改造效果。空压机能 耗受环境温度、人炉煤灰分等的影响较大,不同工况 下能耗水平相应发生变化。同时,空压机耗气量受 检修、技改、系统设备保养、工程建设等用气量的影 响较大,对客观准确的评估造成一定困难。改造后, 压缩空气系统压力明显趋于稳定,波动幅度减小,运 行人员操作量减少,系统运行良好,后期维护费用有 所降低。 (本文责编:王书平) 作者简介: 改造后,全厂除灰空压机每吨煤单耗下降 0.418 kW・ho若按年利用小时为5 000 h、煤耗345 g/(kW・h)、原煤热值20 016 kJ/kg测算,则年耗原 煤量可达452.81万t。 改造后年节电量:0.418÷1 000×452.81× 1 000=1 892.7(MW・h)。 4经济性分析 改造后年节电量1 892.7 MW・h,折合费用为 74.52万元。该项目总投资127.2万元,则用1.71 年即可收回投资。 刘涛(1979一),男,山西长治人,值长,工程师,从事发电 厂运行及管理方面的工作(E—mail:liutao@zsepower.com.(311)。 程峰(1978一),男,山西长治人,节能主管,工程师,从 事发电厂节能管理方面的工作。 5 结论 空压机耗电率受发电量的影响较大,改造前、后