发表时间:2020-07-23T11:06:18.737Z 来源:《工程管理前沿》2020年4月第10期 作者: 唐公瑾[导读] 霍邱县沣西干渠上段险工险段较多,渠堤多处存在散浸
1 工程概况
霍邱县沣西干渠上段险工险段较多,渠堤多处存在散浸、渗漏,坡脚沼泽化、塌陷等险情,高水位运行时更是险情不断渠已严重影响渠道安全运行。本次除险加固工程设计王大塘段(1+881~2+346)、墩子庙段(4+637~5+380)和蒋刺林段(9+268~9+765)等采用多头小直径搅拌桩防渗墙方案。 2 地质状况
(1)王大塘段(右岸1+881~2+346)
该处素填土层(堤身)为新近堆积层,土体夯实程度较低,土的密实度为松散状。壤土层(堤基)在场区中分布连续,多数地段土体的力学指标较差,在土体呈软塑~流塑状段土体的比贯入阻力仅为0.7MPa左右,对堤身土的稳定有一定影响。 (2) 墩子庙段(右岸4+637~5+380)
该处素填土层(堤身)为新近堆积层,土体夯实程度较低,土的密实度为松散状。壤土层(堤基)在场区中分布连续,多数地段土体的力学指标较差。
(3)蒋刺林段(右岸9+268~9+765)
该处素填土层(堤身)为新近堆积层,土体夯实程度较低,土的密实度为松散状,各项物理力学性质指标差异较大。壤土层(堤基)在场区中分布连续,多数地段土体的力学指标较好。 (4)主要工程地质问题
渠道填方段填筑时清基不彻底,所用土料一般为夹杂淤泥质土、一些部位的填土中含有植物的根茎、小树根及少量的叶片等腐殖质,又系人工填筑,未能很好的压实,填土质量差。静探曲线及标贯击数起伏大,最小处仅为流塑状土。加之部分堤身单薄,边坡较陡,且长有大量的杂草及树木,致使渠道存在不同程度的渗漏现象。根据本次检测试验资料,堤身填土的干密度在1.39~1.63g/cm3之间。根据计算成果,稳定渗流计算的浸润线到下游坝坡坡面的出逸比降均大于临界比降,渗流稳定安全系数均小于1,不能满足渗流稳定要求。 3试验目的
通过工艺桩试验确定施工参数,指导以后防渗墙施工。 4 试验项目及要求 4.1基本资料
本次选用的设备SJB-3搅钻机,三片浆叶搅拌形式,直径380mm,一次成墙900mm。选段位K1+881~K2+346,共四个单元墙。 4.1.1水泥掺入比
根据设计文件要求,本次多头小直径搅拌桩防渗墙选用的水泥掺入比为15%。单元墙一米深度需要水泥量77kg。 4.1.2水灰比确定
根据设计要求,水灰比为1:1,通过计算,浆液比重1.51. 4.2 多头小直径深层搅拌防渗墙施工艺要求
4.3 多头小直径深层搅拌防渗墙施工 4.3.1 确定施工技术参数
4.3.1.1 钻头直径及单元墙长度
本工程选用SJB-380Ⅱ型深搅钻机,其单元墙搭接长度为80㎜,最小成墙厚度233㎜,满足设计最小成墙厚度224㎜。通过计算一钻单元墙长度900㎜.(原设计钻头直径选用300㎜,墙搭接长度为100㎜最小成墙厚度224㎜,一钻成墙长度600㎜。)
式中:D—钻头直径380(㎜); l1—钻杆间距(㎜);
l2—单元墙搭接长度(㎜); d—设计最小墙厚233(㎜); L1—一钻成墙长度1060(㎜); L2—单元墙长度900(㎜)。 4.3.1.1单元墙水泥用量
单元墙长度900mm,土容重经现场取样为1.48~1.54 g/㎝3(取1.5g/㎝3),水泥掺入比15%,钻头直径380㎜,深度9.0米计算。 单元墙成墙水泥用量计算:m1=shγαW=3.14×192×3×9.0×1.5×15%×10-3=690㎏ 式中:m1—单元墙成墙水泥用量(㎏); S—单元墙平截面积(㎝2); h—防渗墙深度(m);
γ—被加固土体天然容重(g/㎝3); αW—水泥掺入比(%)。 4.3.1.3单元墙用浆量及段浆量
本工程中水灰比采用1:1,单元墙总浆量为909升;段浆量为158升/段(记录段长按2m/段控制)。 4.3.1.4钻机定位
搅拌机械选用SJB—380三头深搅钻机,双向调平。用直尺定孔位。 4.3.1.5搅拌下沉
钻机就位、调平后,由制浆站泵送1:1的水泥浆液至储浆搅拌桶,然后启动灰浆泵,向钻杆内供浆,钻头出浆后,再启动主机正向旋转,并选钻杆向下推进档,使钻头下沉,边搅拌边喷浆至设计深度。 4.3.1.6搅拌提升
当钻头下沉到设计深度时,停钻喷浆一段时间,一般为10~20s,直至孔口返浆。然后启动主机反向旋转,并选钻杆向上提升档,使钻头上升,边搅拌边提升,保持孔口微微返浆。当钻头到达设计墙顶时,停止提升,但仍保持搅拌和喷浆数秒,以保证墙顶均匀密实。 4.3.1.7钻机移位
一单元墙施工结束后,将钻机移至下一单元墙位置,钻机就位时应保证单元墙之间的搭接按设计及施工参数控制,确保搭接质量。 4.3.1.8搅喷次数及提升速度
经过现场记录,下沉速度0.46m/min,提升速度0.575m/min,单元墙全程(9.0m深)需要43min供浆泵供浆能力为40~50L/min,为了能达到设计15%水泥掺量要求,必须采用两搅两喷,即下沉和提升均喷浆搅拌。 5 质量控制和检查 5.1 质量控制 5.1.1轴线控制
开机前对轴线、桩位进行复查(桩位偏差不超过±5㎝),并检测平台高程(平台高程偏差不超过±10㎝),确保墙体中心线不偏移,墙顶高程达到设计要求。 5.1.2铅直度控制
开机前检查导向架的垂直度,由双向水平仪控制,开机后随时观察控制其铅直度满足规范要求(垂直度偏差不得超过1/100),当钻头出浆后方可向下钻进。 5.1.3制浆与供浆
水泥浆液按1:1配比拌制,搅拌时间15min,搅拌均匀、输送连续。水泥浆利用制浆桶制现场测量:制浆桶直径1.08m,桶身高度1.0m,搅拌时浆液0.75m,每桶水泥量:3.14×0.542×0.75×1.51×100=454㎏,用水量454㎏。
5.2 质量检查 5.2.1开挖检查 试验段经过14天后,在2018年10月27日,采取开挖检查,开挖一处长5m,深2~3m的检查坑,复核防渗墙轴线、测量桩直径、观察桩身坚硬程度与均匀性。经检查:墙体的外观质量好,无蜂窝、孔洞,防渗墙桩与桩之间、单元墙体与单元墙体搭接连续,墙厚满足设计要求,最小墙厚不小于235mm;防渗墙体整体性强。 52.2钻孔取芯检查 芯样经检测均满足设计要求,渗透系数最大为7.14×10-6㎝/S,墙体最小渗透系数为2.34×10-6㎝/S,墙体抗压强度最大为3.3Mpa,墙体最小抗压强度为1.8Mpa。 6结论 6.1有关参数确定 水灰比1:1, 浆液比重1.51, 采用两搅两喷,钻孔速度下沉0.4~0.6m/min,提升0.5~0.7m/min。 6.2 设计水泥掺量15%,不同深度的单元墙(一钻三孔)水泥用量见下表: 6.3 采用两搅两喷,即下沉和提升均喷浆搅拌,为了保证防渗墙密实,在钻孔达到设计深度时,停钻喷浆10~20S,直至泛浆,然后反转提升,在提升过程不仅要喷浆,还要保持孔口微微返浆。当提升到达设计高程时,停止提升,继续喷浆搅拌5~10S. 6.4 墙体厚度控制 墙体厚度的控制(最小墙厚224mm),施工过程中随时检查钻头的磨损情况,如有磨损,应及时补焊至规定尺寸。 6.5施工记录 施工记录要有专人记录,认真填写,如实反映施工全过程,作到清晰准确。 6.6特殊情况处理 在施工中随时观察来浆情况,若发现有浆管来浆不利或不来浆,要查明原因及时排除,如发生机械事故,停工在两个小时内修好设备,重新施工,搅拌头应下入停钻时的标高以下0.5m处补桩,如超过两个小时,应对整个桩重新补桩。 6.7取芯检测要求 经施工、监理、和业主三方共同协商确定,深层搅拌桩防渗墙需取芯检测。本工程检测3处,即每分部工程1处。检测内容为强度和渗透系数。要求水泥无侧限抗压强度不小于0.3MP,渗透系数小于i×10-6cm/s(1≤i≤10)。
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