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海瑞克盾构刀盘驱动液压系统故障分析及处理

2024-10-18 来源:威能网
第3O卷第3期 隧道建设 Tunnef Construction Vo1.3O No.3 2010年6月 June 2Ol0 海瑞克盾构刀盘驱动液压系统故障分析及处理 贾要伟 (中铁隧道装备制造有限公司,河南新乡453000) 摘要:深圳某地铁项目使用的海瑞克盾构,主驱动刀盘液压系统出现故障,通过对故障原因的分析,发现油液污染是导致故障的主 要原冈。对污染的液压系统进行处理后,达到了理想的效果,恢复了使用,同时,也提供了一种处理液压系统污染的方法。 关键词:盾构机;刀盘驱动液压系统;故障分析;油样检测 中图分类号:U 455.3 9 文献标志码:B 文章编号:1672—741X(2010)o3—0324—03 Analysis on and Treatment of Malfunction of Cutterhead Drive Hydraulic System of Shield Machines:Case Study on a Shield Machine Manufactured by Herrenknecht AG _『IA Yaowei (China railway tunneling equipment Co.,Ltd.,Xinxiang 453000,Henan,China) Abstract:Malfunction occurs to the hydraulic system of the cutterhead drive of a shield machine manufactured by Her— renknccht AG during the construction of Shenzhen Metro.It is concluded after analysis that the pollution of the hydraulic oil has resulted in the malfunction.The polluted hydraulic system is treated and the normal operation of the shield ma— chine is recovered.The treatment method for the polluted hydraulic system is presented in the paper. Key words:shield machine hydraulic system of cutterhead drive;malfunction analysis;oil sample test 0 引言 盾构是城市地铁隧道施工的主要设备,目前,我国 地铁施工迅猛发展,学习盾构施I 技术和盾构设备维 护非常有必要。在盾构施工过程中,由于组装队伍和 操作人员对盾构设备没有引起足够的重视,或者缺少 附带补油泵、控制泵等元件。整个系统为电比例调 速 ],恒功率保护方式。泵采用力士乐的带有补油冲 洗阀的双向变量泵。其原理如图1所示。 2 故障及原因分析 2.1 故障现象 液压、电气专业操作和维护人员,致使盾构出现严重故 障,造成一定的经济损失。 国内有关类似故障处理 方面的研究较少:文献[1—4 J主要介绍了液压传动巾 盾构在掘进时,3个刀盘泵突然出现故障无法重 新启动。主控室显示补油泵压力不足,达不到设计要 求的最低补油压力,此时补油泵压力显示为1.8 MPa, 设定值为2.7 MPa左右。 2.2 原因分析 常见故障的产生原因及排除方法;文献[5—7]则主要 介绍盾构刀盘驱动液¨i系统的设计及其应用,对于故 障分析及处理并末涉及?深圳某地铁项日部盾构机出 现故障后,通过_丰持故障分析讨论会,制定了系统恢复 1)检查油箱液位,液位 常,可以排除吸油不足 的因素。 方案。故障分析讨论的过程和液压系统的清洗恢复方 案是本文讨论的重点。 2)检查补油泵溢流阀。怀疑溢流阀被卡,造成卸 荷,清洗溢流阀后再装回原来位置仍不能建立正常压 1 液压系统介绍 深圳某地铁项口使用的德国海瑞克盾构,其刀盘 力; 此,判断溢流阀无故障。 3)补油泵为螺杆泵,自身抗污染能力很强,由于 驱动系统为泵马达『才J 回路,由3台并联的斜盘式轴 向柱塞变量泵和8台并联的轴向柱塞马达组成。系统 收稿日期:2010—5 10:修回日期:2010—06—02 补油泵自身原件损坏造成压力不足的可能性很小,而 且在关闭补油泵出口球阀的情况下,调节补油泵溢流 作者简介:贾要仆(1976一),男,f,f,ief 华人,2000年 、 丁洛m I【 学院液压专业,本科,工程师,主要从事盾构液 系统的研究及盾构故障处理方面 的工作 第3期 贾要伟: 海瑞克盾构刀盘驱动液压系统故障分析及处理 图1 刀盘驱动系统液压原理图 Fig.】Hydraulic system of eutterhead drive 阀,压力显示与新泵相同,可以排除补油泵自身的问 题。至此可以判断补油泵压力不足是由于部分流量从 某个地方非正常流走造成的。 4)补油泵除对闭式回路进行补油和对3台主泵 用 刀盘泵磨损的杂质进入盾构机主油箱,整个液压 系统遭到严重污染。 进行壳体冷却外,还为螺旋输送机的减速机进行壳体 冷却,在补油主管路上还装有蓄能器。检查蓄能器回 油管,没有油液流出,关闭通往螺旋输送机减速机管路 上的球阀,补油压力还是达不到设计要求: 由此可以判断3个刀盘泵内部泄漏是造成补油压 力不足的主要原因。 5)在观察3个刀盘泵泄漏油管时发现3号刀盘泵 泄漏油管有大量油液流动的迹象,同时发现斜盘没有 归零,卡在5。左右的位置。随即打开3号刀盘泵泄漏 油口,发现有铜屑杂质,接着在冷却循环过滤器也发现 图2滤清器内沉积的金属杂质 Fig.2 Metal impurities accumulated in filter 大量铜屑,如图2所示。 随即将3号刀盘泵送力士乐拆检。在广州力十乐 公司对3号刀盘泵进行拆检,发现泵内部已严重损坏。 滑靴磨损严重,其中2个已碎裂成多块,L古j定【旦J程盘的 8颗螺栓全部剪切断裂,回程盘也断裂成3部分。如 图3,4所示。 在3号泵AB口取的油样检测报告显示油液巾含 有金属粉末,表明整个刀盘驱动系统已受到污染。随 即拆下1号和2号刀盘泵以及1个驱动马达送力士乐 公司检测。拆检结果显示:1号和2号刀盘泵滑靴都 有不同程度的磨损(见图5),需要更换,马达柱塞环轻 微磨损(见图6),缸体也有磨损痕迹,打磨后可正常使 Fig.3 图3 3号泵柱塞及滑靴磨损 Damage of piston and slipper of No.3 pump 隧道建设 第3O卷 图4 3号泵回程盘断裂 Fig.4 Breaking of set plate of No.3 pump 图5 滑靴表面磨损 Fig.5 Surface friction damage of slipper 图6 柱塞环轻微磨损 Fig.6 Slight friction damage of piston ring 6)造成3号刀盘泵损坏的原因,可能是油液严重 超标。泵滑靴与斜盘之间造成严重划伤,影响了油膜 的建立,致使滑靴与斜盘之间于摩擦,一段时间后,部 分滑靴磨损严重,转动平衡被打破,较大的径向力使得 固定回程盘的螺栓剪切断裂,回程盘也断裂成3块。 机械元件的损坏导致斜盘被卡不能归零,同时使得补 油通道直接与泄油口连接,大量补油泄漏,造成补油压 力降低,刀盘泵停止运转,力土乐的拆检报告也证明了 这个推测。因3号刀盘泵损坏,磨损的杂质又进入1 号和2号刀盘泵,最终导致1号和2号刀盘泵滑靴磨 损。磨损的杂质同时进入主油箱,致使其他各系统都 遭到不同程度的污染。 3 维修方案 为尽快恢复掘进,除更换新泵外,还要清洗整个液 压系统。依据各部位油样检测报告,判定金属杂质存 在于油箱,冷却循环系统,刀盘驱动系统,其他液压系 统从进油管路到高压滤清器位置。制定清洗方案如 下: 1)油箱部分。将油箱内的液压油全部放出,取出 液压滤芯,把泵和油箱之问的管路从泵的接口处拆开, 放 管路内的油液。用清洗油冲洗液压油箱和管路。 用医用沙布把液压油箱内部擦净;将面粉揉和到能拉 伸面的程度分成3份,用面团分3次粘干净液压油箱 的内表面,尤其是油箱的边角处和滤芯筒(液压油箱 和滤 简内必须彻底清理干净);更换新的液压滤芯, 上好盖板;油箱内加装新的液压油。 2)过滤冷却循环系统。打开冷却循环过滤器,更 换滤芯同时对过滤器壳体进行清洗;启动冷却循环泵, 运行一段时问后,检查过滤器滤芯,如有必要可更换新 的滤芯。 3)刀盘驱动系统。由于马达受到污染程度较轻, 所以采用离线循环清洗的方法;泵与马达之间的管路 采用在线循环清洗的方法;补油部分采用自循环清洗 的方法清洗。 4)其他液压系统。拆检辅助泵显示泵内部并没 有机械损伤,其他系统情况也大致相同;因此,其他液 压系统采用自循环清洗的方法清洗。清洗时要时刻观 察油液污染度,直到完全达标,清洗工作才能结束。 4 系统恢复 将3个测试好的刀盘泵安装到原位置,所有管路 按原设计连接,油箱内加装新油,各系统分别调试。调 试时,时刻观察各液压元件的压力、噪声、振动、速度、 温升等,并在系统各关键部位提取油样化验。 盾构机恢复掘进后,各液压系统运行平稳,压力噪 声等无异常现象。 5 结论及讨论 通过这次故障的排查和处理,发现:油液污染是导 致本次故障发生的主要原因,油液清洁度是保证液压 系统良好运转的主要因素,一旦液压系统遭到污染,带 来的结果必定是液压元件的损坏;因此,建立定期进行 油样分析制度,是盾构机使用过程中必不可少的一个 环节。当然,如果从设计的角度出发, (下转335页) 第3期 乇建新,等: 深圳地铁4号线二期工程某段燃气管线保护技术 335 行研究和调整,有效地控制了管线的沉降,保证了管线 2 0钢筋——一 5O8次高压燃气管 远离管线点焊焊接 的安全和施工的顺利进行。 、,一一一 ^ 参考文献 、 :—_,: 一乏、 张贵生,朱彬,娄中波.旋喷桩在软土地区既有地下管线 F壬二}—斗———__——_____}三} 加固中的应用[J].城市道桥与防洪,2008(1):87—89. = =:一 许家华,吴锋.大管棚超前支护施工技术[J].铁道建筑 技术,2009(5):126—129. 周富宽,彭峰.燃气管线下穿地铁五号线注浆加固技术 [J].科技信息,2007(2):245—246,248. 图4 燃气管线抱箍式监测方式 Fig.4 Monitoring of the gas pipeline 4 结论 该施工区段地质条件较差,为软弱破碎地层,地下 欧凌勇.浅析复杂地质条件下公路隧道洞口的施工方法 [J].中国高新技术企业,2009(8):154—156. 水十分丰富,掌子面的不当开挖将致使地下水大量流 ]I] 张民庆,黄平先.袖阀管注浆工法在国内外工程施工中的 1J]J 失并引地面沉降。同时隧道所处的周围环境十分复 杂,下穿梅观立交桥群和多条管线更增加了施工的难 度。由于前期施工的影响,一些管线均有较大的先前 应用[J].探矿工程,1999(5):19—21. 吴顺川,金爱兵,高永涛.袖阀管注浆技术改性土体研究 及效果评价[J].岩石力学,2007,28(7):1353—1358. 沉降,因此对管线尤其是次高压燃气管线的保护尤为 重要。除了使用传统的超前大管棚和袖阀管注浆措施 杨书江.袖阀管法注浆加固地层施工[J].铁道建筑技术, 2004(2):22—27. 外,还创新性地使用降土法来用以辅助保护燃气管线, 同时根据对管线的现场监测数据分析,对保护方案进 (上接319页) 孑L少波,王兴猛,张玉川.水平袖阀管深孑L注浆在广州地 铁的应用[J].现代隧道技术,2003,40(4):46—51. 参考文献: 4 结论 虽然滞后沉降在成都特有的富水砂卵石地层中极 易发生,但只要能做到掘进前有计划地进行预加固处 理;掘进过程中严格控制掘进参数,避免发生超挖,如 实准确记录出碴量;掘进通过后根据出碴量及注浆量 统计结果对掘进通过可能存在空洞区域进行注浆加 [1] 中铁隧道集团.成都地铁1号线盾构4标实施性施工组 织设计[R].洛阳:中铁隧道集团,2006. 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