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鸿化46.5kt/a合成氨装置脱碳工艺改造

2024-10-18 来源:威能网
第4期 中 氮肥 No.4 2012年7月 M—Sized Nitrogenous Fertilizer Progress Ju1.2012 鸿化46.5 kt/a合成氨装置脱碳工艺改造 田又晗 (昊华鸿鹤化工有限责任公司,四Jl』自贡643000) [中图分类号】TQ 113.26 4 [文献标识码】B [文章编号]1004—9932(2012)04-0045—02 我公司联碱系统产能由285 kt/a扩至450 kt/a,合成氨新、老系统2套装置需配套扩能, 1改造前的情况 合成氨总产能由96.5 kt/a扩至150 kt/a,其中 合成氨老系统脱碳工序采用的是苯菲尔溶液 新系统扩至90 kt/a,老系统由46.5 kt/a扩至60 脱碳工艺…,但与标准的两段吸收、两段再生 kt/a。合成氨老系统的转化、合成工序均进行了 工艺流程略有区别。脱碳工序共有吸收塔2台 相应改造,而变换脱碳工序利用原有设备的设计 (半贫液吸收塔和贫液吸收塔)、再生塔2台 裕量,仅进行了少量的填平补齐。经过1 a的运 (第一再生塔和第二再生塔),按半贫液吸收一 行,脱碳工序瓶颈问题显现,制约了合成氨装置 富液再生为半贫液、贫液吸收一富液再生为贫液 的扩能达产。为此,对合成氨老系统脱碳工艺进 方式分为2个塔组。低变气以串联方式先后通过 行了改造,用新设计制作的1台两段式吸收塔替 半贫液吸收塔、贫液吸收塔,而2台吸收塔吸收 换原有的2台吸收塔,并改变再生工艺流程,解 CO 后的富液分别在2台再生塔中再生为半贫 决了脱碳工序瓶颈,以较少投人实现了系统扩能 液、贫液,半贫液、贫液返回2台吸收塔吸收 达产降耗的目的。 CO,。改造前脱碳工序的工艺流程见图1。 图1 老系统脱碳工序改造前流程 C203、C201一吸收塔;C204一第一再生塔;C202一第二再生塔;P208A/B--贫液泵;P201 A/B一半贫液泵; H215B一蒸汽再沸器;H201、|I215A一低变再沸器;V201一再沸器分离器 【收稿日期]2011-11-18 脱碳工序存在的主要问 有[作者简介]田叉啥(1973一),男,重庆人,四川大学化工学 (I)吸收塔能力不足,负荷高时塔阻力升 .:、 . . 院工程硕士,吴华鸿鹤化工有限责任公司研究院主任工程师。 高,造成拦液泛塔,塔顶出口碱洗气中CO2含 ・46・ 中氮肥 第4期 量在0.4%~0.5%,经甲烷化后新鲜气中甲烷 将其保留,仅将2台再生塔碱液由分别独立循环 再生流程改为2塔串联循环再生流程,再生流程 更趋合理。为保证2塔间的碱液输送,新增加塔 间接力泵,将第一再生塔出来的一部分半贫液加 压送至第二再生塔继续再生成为贫液。 含量高达1.1%~1.5%,导致原料天然气消 耗高; (2)碱液分为独立两部分分别在半贫液吸 收再生塔、贫液吸收再生塔组中循环,溶液组分 分别调节,操作困难,同时未充分利用贫液的吸 收能力; (3)新增加1台换热面积为277 1TI 的CO 水冷器,与原来的水冷器串联使用,降低再生塔 (3)再生塔顶出口CO 经降温后,温度仍 达65~70℃,造成塔中碱液再生效果不好,最 出口CO:温度至50℃以下,降温后的CO 送纯 碱系统使用;同时再生塔出口再生气管线管径由 终降低了碱液吸收CO 能力。 2改造的内容 (1)新设计制作1台两段式吸收塔替换原 400 mm扩至500 mm,降低管阻,以降低再生压 力,提高贫液和半贫液再生效果,增强碱液吸收 CO,的能力。 (4)新增1台低变再沸器,充分利用低变 有的2台吸收塔,塔体分为上、下2段,上部为 贫液吸收段,贫液流量约为全部碱液的1/4,保 证出吸收塔的碱洗气体中CO 含量在0.2%以 下;下部为半贫液吸收段,吸收工艺气中的绝大 气余热为脱碳碱液再生提供部分热量,降低再生 蒸汽消耗。 (5)调整优化工艺指标和操作。适当提高 碱液中K CO 浓度,添加新型活化剂_2 J,增强 部分CO 。改造后贫液、半贫液利用更充分,吸 收CO,效果更好。 (2)改变碱液再生流程。对原有2台再生 碱液吸收CO 能力;控制富液再生温度在110— 120 oC[3 3,强化再生效果。 (6)引入DCS控制提升装置整体技术水平。 塔校核计算后认为能满足扩能后的使用要求,故 改造后脱碳工序的工艺流程如图2所示。 图2老系统脱碳工序改造后流程 c203一新吸收塔;c2o4一第一再生塔;c202一第二再生塔;P201 A/B一半贫液泵;P208A/B--贫液泵;P209A/B--新增接力泵 H201一新增低变再沸器;H215A一低变再沸器(利用原H201);H215B一新蒸汽再沸器;V2Ol一再沸器分离器 3改造后的效果 合成氨装置老系统脱碳工序实施改造后,达 莞 昙 :扩能降耗效果明显,主要表现 (1)经各工序填平补齐改造后,天然气投气 第4期 中 氮肥 No.4 2012年7月 M—Sized Nitrogenous Fertilizer Progress Ju1.2012 增压机振动故障分析及处理 马军旗 (河南龙宇煤化工有限公司,河南永城476600) [中图分类号]TH 452 [文献标识码]B [文章编号]1004—9932(2012)04—0047-03 1机组基本情况介绍 “。 增压机主要参数(见表1) 表l增压机主要参数 1.1机组配置 参数名称 数值 该机组是为河南龙宇煤化工53 000 ITI /h大 入口压力/MPa 型成套空分装置而设计的空气离心式压缩机组。 进气流量/m ・hI1 轴功 ̄-/KW 空压机(RIKT125-4)和增压机(RG50-5)由德 五级排气压力/MPa 国曼透公司设计制造,共用1台由德国西门子公 五级排气温度/qC 司设计制造的冷凝式透平汽轮机(SST600. 输入轴转速/r・min HNK50/71)驱动,即一拖二配置。 四、五级额定转速/r・min 四、五级轴振动报警值/¨m 空压机为四级水平剖分离心式压缩机,首级 四、五级轴振动联锁值/Ixm 叶轮采用半开悬臂式结构,轴向进气,人口有可 调导向叶片。增压机为整体齿轮式压缩机,五级 2增压机故障特征与历次检修内容 压缩,一、四级人口装有可调导向叶片,轴封采 2.1故障特征 用碳环密封,其中一、二级同轴,四、五级同 2.1.1似一一特征1 ∞ ~一∞∞   轴。齿轮箱中共有5个齿轮,分别为输人轴齿 在机组检修后的开车过程中,当空分氧负荷 轮、大齿轮与3根高速轴齿轮。整体齿轮式压缩 机和单轴压缩机相比,具有低能耗、压缩比高、 达到正常值时,VE018141X/Y(四级轴振动x 向与Y向振动探头位号,呈90。布置)通常在 叶轮数量少、投资费用低和占用空间少等特点。 20~24 m,高于API 617标准的要求振幅(根 据API 617计算,A=25.4×(12000/Nm ) = [收稿日期]2011—12-05 19.6 Ixm,式中Ⅳ 为增压机四、五级转子的最 [作者简介]马军旗(1986一),男,安徽濉溪人,助理工程师。 高连续转速)。机组运行1个月后VE018141X值 量由原来的4 800~5 000 m /h提高到了6 500— 900万元以上,经济效益显著。 7 000 in。/h,装置产能为60~65 kt/a,实现了扩 [参考文献] 能目标。 (2)吸收塔出口CO 含量由改造前的0.4% [1]陈五平.无机化工工艺学(一)[M].北京:化学工业出 降至0.2%以下,工艺指标控制合理,降耗效果 版社,1979 [2]王凤荣,张志翔,苑慧敏.合成氨脱碳用新型活化剂的研 明显。 究开发[J].天然气化工,2010,35(4):42 (3)装置吨氨天然气消耗由改造前的980 [3]曾群英,赵光辉,白玉洁,等.超重力技术在合成氨脱碳吸收 rn 下降到880 in ,仅此一项每年可以节约费用 剂再生工艺中的应用研究[J].现代化工,2OO9,29(1O) 

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