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我国乙烯工业发展(续一)

2024-10-18 来源:威能网
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第38卷1期(2008) 国内外石油化工快报・ 1 ・综述・ 我国乙烯工业发展(续一) 孙可华 北京化工研究院信息中心 3技术开发 3.1裂解炉 于1994年6月又开发成功CBL一Ⅱ型炉, 1995年11月在辽化分公司建成单台乙烯生 产能力为4万t/a的CBL一Ⅱ型工业试验 炉,一次开车成功。CBL一Ⅱ型炉比CBL— 据乙烯行业年会资料显示,我国乙烯裂 解技术的发展,是从学习国外引进技术设计 开始的,第一套是1975年在兰州石化公司建 成的4万t/a砂子炉裂解制乙烯装置,第二 套是1982年在吉化公司有机化工厂建成的 11.5万t/a乙烯生产装置,乙烯裂解炉为管 式M—TCP型。在乙烯工业生产装置中,裂 解炉能耗约占装置总能耗的50%~60%,投 I型炉的三烯收率增加1.18个百分点,热效 率也有所提高。其主要技术指标较CBL— I型炉有了较大提高,达到了90年代引进裂 解炉水平。 1995年1月CBL一Ⅲ型炉的开发通过 了中国石化总公司的论证,1996年8月单台 乙烯生产能力为4万t/aCBL一Ⅲ型炉在辽 化分公司建成并通过鉴定。1997年8月 资约占整个乙烯装置的三分之一。随着乙烯 装置的大型化及降低能耗、物耗、提高操作弹 性等为目标,裂解技术的发展主要在热效率 高、选择性高、操作弹性大、原料适应性强、运 行周期长、投资省及大型化几个方面。结合 我国乙烯裂解原料的实际情况,我国裂解炉 还需具备裂解重质原料的能力,如加氢尾油 (H 3())、重柴油(HGo)等。 3.1.1 CBL裂解炉(北方炉) 1984年中国石化总公司组织了中国石 CI 一Ⅳ型炉通过专家审查,1998年11月 辽化分公司又建成开车成功了单台乙烯生产 能力为6万t/a的CBL一Ⅳ型炉。CBL一Ⅲ 型炉设计的原料为NAP和ACE),CBL一Ⅳ 型炉设计的原料为NAP和 。从1998 年开始,中国石化又组织开发10万t/a裂解 炉,设计的原料为 、HGo和HvGo。 CBL炉辐射段炉管自1984年第一次提 出2一I型炉管以来,CHL—I~Ⅲ型及与 化工程建设公司、北京化工研究院、兰州化机 研究院及中国石油辽化分公司进行了国产裂 解炉的科研开发。1988年在辽化分公司建 成,并一次开车成功了我国第一台自主开发 的单台乙烯生产能力为2万t/a的工业试验 炉,取名北方炉,炉型为CBL—I,CBL—I 型炉炉管构型为2一I型、稀释蒸汽二次注 入和二级急冷,1991年CBL—I型炉通过了 鲁姆斯公司合作开发SL—I型炉大多采用 此种炉管构型,CBL一Ⅳ型炉采用的为4—1 型炉管。2003年开发出改进2一I型炉管, 裂解炉液体原料裂解采用高选择性两程炉 管。其共同点是一程采用小直径炉管以快速 升温,二程采用较大直径炉管有利于降低烃 分压。并可根据不同的原料和能力要求,选 用相应的炉管构型。无论2一I型、改进2一 国家鉴定。在完成CBL—I型炉的基础上, 维普资讯 http://www.cqvip.com 2 ・国内外石油化工快报 第38卷1期(2008) 工型还是4一工型炉管,均有较大的比表面 达到了国际同等的水平。在重质油裂解方面 积,特别是第一程炉管的比表面积达75~ 比国际水平还要高,可以满足国内新建和改 95,加快了物料在人口端的升温速度,提高了 造的需要。裂解炉能力从最初的2万t/d发 炉管前端的管壁温度,缩小了整个炉管的管 展到1O万t/a,原料可以适从乙烷到加氢尾 壁温差,有效地利用了整体炉管。其中2一 油。 工型、改进2一工型炉管可配置线性或U型 从1988年到1998年十多年中,辽化分 急冷锅炉。这几种高选择性炉管都很好地体 公司一直承担着我国乙烯裂解技术从研究开 现了高温、短停留时间、低烃分压的特点。炉 发到成熟推广的实验发展风险,为我国乙烯 管构型参数选择符合世界裂解技术发展趋 裂解炉技术的发展作出了巨大的贡献,CBL 势,其选择性相近,均具有良好的裂解选择性 炉在我国第一、二轮的乙烯装置的技术改造 和适宜的运行周期。国产化CBL裂解炉技 中得到普遍的应用,CBL一Ⅲ、Ⅳ型裂解炉主 术开发经历了试验、巩固和成熟并全面推广 要技术指标如表1、2。 应用阶段,技术水平在工艺及工程化方面均 表1 CBL-Ⅲ型裂解炉的主要技术指标(石脑油) 表2 CBL-Ⅳ型裂解炉的主要技术指标) 公司合作开发的1O万t/a以上裂解炉,以 原料 石脑油 CBL技术为主设计的为SL一工型,其特征是 乙烯收率(质量分数),% 28.86 30.07—31.37 液体原料采用2—1型辐射段炉管。气体原料 丙烯收率(质量分数),% 16.05 15.93—16.35 采用2—1—1—1型辐射段炉管。以鲁姆斯 丁二烯收率(质量分数),% 6.25 4.73—5.42 公司技术SRT一Ⅵ型炉为基础设计的SL一 三烯总计收率(质量分数),% 51.16 50.91—52.46 炉子热效率,% 93.8 94.11 Ⅱ型裂解炉,其特征是液体原料采用4—1或 排烟温度/℃<120 96 5—1型辐射段炉管,气体原料采用4—2—1 —1—1—1型辐射段炉管。 燕山石化公司于2000年9月建成投产 我国有了自己成熟的裂解技术后,获得 了2台1O万t/a SL一工型裂解炉。于2004 了与国际大公司的合作开发,目前我国和美 年2月通过了中国石化组织的鉴定,至今仍 国 强鲁姆斯公司合作开发的SL一工型与 在稳定运行,各项指标均达到设计要求。SL SL-11型裂解炉,单台炉的裂解能力达到1O 一工型裂解炉技术特点是:1)单辐射段单对 ~15万t/a。 流段结构,高选择性两程炉管,采用改进的2 SL型炉是1999年由中国石化与鲁姆斯 —1型炉管结构,停留时间短、烃分压低、较 维普资讯 http://www.cqvip.com 第38卷1期(2008) 国内外石油化工快报・ 3 大的比表面积和良好的机械性能。2)对原料 及操作具有较大的灵活性。3)对流段采用二 次DS注汽工艺,在对流段设有超高压蒸汽 过热段。4)裂解气采用一级急冷(浴缸式)。 有两级稀释蒸汽注入和超高压蒸汽过热段。 2)在辐射段炉管为两程高选择性炉管,停留 时间短、烃分压低。3)一级TLE系统,快速 冷却高温裂解气。4)裂解炉操作弹性大,能 够在设计负荷的70%一110%操作。5)裂解 炉对原料的操作灵活性提高,轻油裂解炉可 裂解重石脑油、轻石脑油、加氢Cd和循环乙 烷。6)重油裂解炉可裂解HVGO、A( )和重 5))供热采用底部80%、侧壁20%。6)引风 机采用变频控制,节能和降噪音。7)炉管吊 架采用衡力弹簧。8)原料适应性强。9)操作 弹性大。10)热效率高达93%~94%。11) 操作周期长。12)投资省。新建SL—I M 裂解炉的单程乙烯年产为11万t。扣除了裂 解炉烧焦时间,每年裂解炉的实际操作时间 为7784小时,操作范围为70%~110%,主 要技术指标如表3。 表3燕山石化SL—I裂解炉的主要技术指标 石脑油。对流段裂解原料进入炉区后经调节 阀送人裂解炉最上部预热段。轻油裂解炉只 需一次注汽,重油裂解炉需两次注汽,每组稀 释蒸汽又分为一次注入和二次注入,一次和 二次注入的稀释蒸汽比随原料的特性变化而 变化。每段注入蒸汽都经过调节阀控制蒸汽 用量,并且使重质裂解原料迅速达到全部汽 化。混合后的烃蒸汽再次进入到对流段最下 部原料烃预热段。 裂解炉辐射段由两个耐火侧墙之间的竖 管组成,两侧为均匀的火焰。从对流段最下 部原料烃预热段流出的烃蒸汽已经被加热到 570 ̄C一640℃。每组炉管包括4组4—1型 炉管,裂解原料在这里进行裂解反应,炉管的 出口温度高达815℃~840℃。4—1型炉管 扬子石化公司2002年完成65万t/a乙 为两程异径分枝管,炉管比表面积比较大、结 构简单,有裂解温度高、停留时间短、低烃分 烯装置扩能改造,其中新建了4台10万t/a SL-Ⅱ型裂解炉,扬子石化1O万t/a SL一 Ⅱ型裂解炉其技术特点:1)在对流段重质炉 压、选择性高、原料适用范围广的特点,主要 技术指标如表4。 表4扬子石化sL一Ⅱ裂解炉的主要技术指标 中国石化股份公司茂名分公司100万 t/a乙烯装置改扩建项目新线采用1O万t/a 维普资讯 http://www.cqvip.com 4 ・国内外石油化工快报 SL一Ⅱ型裂解炉。10万t/a SL—II型裂解 第38卷1期(2008) 建工程新建的64万t/a乙烯裂解装置,在装 炉采用双程炉管5—1构型一体化烧嘴设计。 裂解原料通过第一程5根小直径管,经变径 集管,流人第二程较大直径炉管,每4组5— 1炉管组成一个大组,每台裂解炉设6个大 组,对应6台TLE。裂解炉底部烧嘴,两排 置的510台设备中,有448台由国内制造,设 备国产化率达87.8%。其核心设备60万吨 级乙烯裂解气压缩机,于2006年9月建成投 用,截至目前运转状况良好,震动值等各项技 术指标达到设计要求。 2)辽宁华锦化工(集团)有限责任公司45 排列,同时设计有一体化烧嘴以改善炉膛温 度分布。炉子也设计有侧壁烧嘴。裂解炉所 用燃料可以是甲烷氢,也可以在其中混入一 定比例的碳五。 3.1.3 15万t/a乙烯裂解炉对流段 茂名重力石化机械制造有限公司研制成 功15万t/a乙烯裂解炉对流段,并为中国石 油独山子石化公司120万t/a乙烯工程制造 了8台乙烯裂解炉对流段。 茂名重力公司已研制开发有4万吨级到 15万吨级多种系列裂解炉对流段成套设备, 先后被应用于燕山石化公司、齐鲁石化公司、 上海石化公司、南海石化公司、茂名石化公司 等近10家企业的乙烯工程,目前已占有国内 80%以上的市场份额。 乙烯裂解炉核心部件包括对流段、辐射 段、烧嘴和急冷锅炉等,目前国内除烧嘴尚存 在一些技术难题外,乙烯裂解炉已基本实现 国产化。国际上乙烯裂解炉处理能力已达到 15--20万t/a,技术正向大型化、低投资、低 原料消耗、低能耗、长运转周期、先进控制技 术以及仿真设计等方向发展,其中对流段向 宽型化、模块化、换热管布置最优化方向发 展。 3.2乙烯裂解气压缩机 3.2.1 6O万吨乙烯裂解气压缩机 1)由沈阳鼓风机集团公司制造的60万 吨级乙烯裂解气压缩机,在茂名石化公司 100万t/a乙烯改扩建工程中运行良好,通过 了由中国石化物资装备部主持的国产化攻关 研制总结会。茂名石化100万t/a乙烯改扩 万t/a乙烯扩建装置,全套乙烯“三机”将由沈阳 鼓风机集团供货。华锦集团乙烯扩建装置中的 乙烯“三机”,原定乙烯压缩机进口、丙烯压缩机 合作生产、裂解气压缩机国内制造。后经沈鼓 集团多方努力和反复论证,最终实现了华锦乙 烯“三机”全部国产化,“三机”的全部设计和制 造任务都由沈鼓独立承担。 3.2.2 100万吨乙烯裂解气压缩机 1)中国石油抚顺石化公司100万t/a乙 烯扩建工程,将采用沈阳鼓风机集团和杭州 汽轮机股份公司提出的“100万t/a乙烯工程 乙烯压缩机组国产化方案”,此方案通过了中 国机械工业联合会和中国石油天然气股份有 限公司论证。 100万t/a乙烯工程乙烯压缩机组的国 产化,对提高我国重大技术装备制造能力和 技术水平具备重要意义。沈阳鼓风机集团和 杭州汽轮机股份公司通过自主开发和合作制 造,解决了乙烯压缩机组研制过程中的多项 关键技术,积累了乙烯压缩机组的设计和制 造经验,基本具备了实现国产化的条件和承 担抚顺100万t/a乙烯工程乙烯压缩机组的 制造能力。 2)中国石化天津分公司也与沈阳鼓风机 (集团)有限公司就研制100万t/a乙烯装置 裂解气压缩机组合同在沈阳签字。在我国新 一轮的乙烯工业装置大型化改造中,大型国 产化乙烯裂解气压缩机组的应用将成为必 然。国产化将减少装置投资,减少产品成本, 更加有利于检修中备品备件的储备。 维普资讯 http://www.cqvip.com

第38卷1期(2008) 3.2.3 1OO万吨丙烯制冷用汽轮机 国内外石油化工快报・ 5 制出特大型板翅式换热器钎焊工艺,开发出 先进的板翅式换热器性能检测方法和设备。 2007年3月杭州杭氧公司承接了福建 炼化一体化项目的80万t/a乙烯冷箱的制 造。80万t/a乙烯冷箱的制造将采用美国鲁 姆斯公司二元冷剂制冷流程技术,最高设计 压力达到5.4 a,初步外型尺寸为6250mm ×4000mm×30000mm,总重约280t,计划 杭州汽轮机股份公司研究所将为镇海炼 化公司提供100万t/a乙烯装置用T7433百 万吨级丙烯制冷压缩机驱动用汽轮机。 T7433机组在研发过程中确定了最优化整体 方案,解决了汽轮机设计中的前期问题。预 先判断结构、调节、仪控、装置等设计可能遇 到的难题和重点问题。提前对内缸、持环、调 节机构、底盘、基础布置等进行研究开发。由 于以往焊接排缸刚度不够,强度设计采用 2008年8月交付。 2003年12月杭州杭氧公司大型乙烯装 置成套冷箱国产化攻关研制项目通过了专家 鉴定,实现了乙烯冷箱的国产化,具有了自主 知识产权,其主要技术指标达到当代国际同 类产品先进水平。 目前,杭州杭氧公司成功地为燕山石化 ANSYS软件对其进行反复计算,使得强度、 刚度、变形、气密性等性能都达到预期目标。 盘车装置超出三系列技术的覆盖范围,研究 所组织专人专门开发,确保操作方便、易控 制、易维护。 镇海炼化100万t/a乙烯装置丙烯制冷 压缩机驱动用汽轮机,建成后将实现我国百 万吨级丙烯制冷压缩机国产化。 3.3 8O万吨乙烯冷箱 公司、扬子石化公司、上海石化公司、齐鲁石 化公司、茂名石化公司等企业提供了10套乙 烯冷箱,几乎囊括了国内乙烯二轮改造的所 有冷箱项目。2005年l2月杭州杭氧公司为 茂名石化100万t/a乙烯二轮改造项目制造 目前,乙烯工业装置正从80万t/a向 100万t/a以上推进。为适应乙烯装置大型 化需要,杭州杭氧股份有限公司近年来深人 的64万t/a乙烯冷箱,是杭州杭氧公司自主 研发乙烯冷箱以来所承接设计制造的最大乙 烯冷箱。该冷箱设计采用美国鲁姆斯公司技 开展板翅式换热器的基础研究和乙烯冷箱热 力设计研究,优化和完善现有计算机设计计 算软件系统,开发出适用于大型板翅式换热 器的新型、高效、高强度翅片,并结合实际研 术,最高设计压力达3.96 a,重约410t,是 目前全世界最大的一套采用三元制冷流程的 乙烯冷箱。 (未完待续) ・译 文・ 甲烷直接转化工业化进展 甲烷是一种广泛用作燃料和化学原料的 丰富资源。甲烷通过由合成气作为一种中间 体的多步工艺被转变成各种化工产品。这些 甲烷间接转化工艺已经成熟但有局限性。甲 

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