作者:杨文晖
来源:《科技资讯》 2014年第23期
杨文晖
(晋煤集团长平公司生产中心 山西高平 048000)
作者简介:杨文晖,男,生于1978年5月16日,采煤工程师,太原理工大学工程硕士,现在晋煤集团长平公司生产技术中心工作。
摘 要:大采高工作面开采强度大,采动影响剧烈,采动影响巷道维护困难,晋煤集团长平公司通过采用新型无机注浆材料,配合合理的注浆工艺和方法,对留巷复用巷道进行注浆加固,有效的控制了围岩变形,减少煤柱损失29m,取得了良好的技术经济效益。
关键词:大采高;动压;注浆加固
中图分类号:TD353文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)08(b)-0000-00
1. 引言
大采高技术开采效率高、产量高、技术经济效益好,已经成为厚煤层开采的主要发展方向,但晋煤集团3#煤瓦斯含量高,大采高工作面瓦斯涌出量大,尤其是上隅角瓦斯治理难度大,一般采用外错尾巷布置,形成U+L型通风解决,但是必然就面临煤柱损失和复用巷道的加固问题。晋煤集团长平煤矿3#煤层厚度近6.0m,煤层裂隙发育,强度角度,顺槽巷道高度为全煤厚,宽度约5.5m,断面较大,在大采高强烈采动作用下,虽留设64m煤柱,但是复用巷道仍然维护困难,很难满足接替工作忙的开采需要,造成了煤柱的大量损失。为了解决煤柱损失问题,提高盘区回采率,在长平公司4313大采高工作面实验35m净煤柱,配合高性能无机注浆加固材料进行工程实验。
2. 工程概况
4313大采高工作面四盘区大采高工作面,东部为一盘区采空区,西部为4303工作面采空区,北部为Ⅲ4315综采工作面(尚未布置),南部为Ⅲ4311综采工作面采空区。工作面为走向长1200m,倾斜长220.70m(帮—帮),煤层总厚度为5.90m(其中煤厚5.59m,泥岩夹层厚度0.31m),煤层倾角1~12°,平均倾角6°。工作面布置三条顺槽,如图1所示,采用“两进一回”通风方式,其中43131巷和43133巷为进风巷,43132巷为回风巷,43132与43131巷间煤柱尺寸为35m,工作面开采后需保留作为接替工作面4315大采高工作面的进风顺槽。
图1 4313工作面巷道布置图
3. 注浆加固方案
3.1 新型无机注浆加固材料
大采高工作面采动影响巷道,在超前支承压力和侧向支承压力的作用下,围岩破碎较为严重,裂隙发育,致使注浆过程中面临的不是浆液渗透性差、扩散半径小等问题,主要是漏浆问
题,尤其是工作面顺槽巷道,表面无喷浆保护,注浆过程中极易漏浆,主要通道主要是锚杆、锚索孔、瓦斯抽放孔,以及巷道浅层破碎区与表面贯通裂隙。大量的工程实验表面,采用普通水泥浆单孔注浆量一般不超过50kg,主要问题是漏浆时很难堵漏,只能中止注浆。而聚氨酯类高分子注浆材料凝固速度快,且具备发泡性,在注浆过程中通过间歇注浆方法,能够通过浆液堵住漏浆通道,因此注浆量很大,部分破碎区域单孔注浆量甚至达到了10几吨;但是高分子注浆材料价格昂贵,且存在有毒、腐蚀,易自燃等安全隐患。因此,开发快凝、高强、渗透性好的新型无机注浆材料,以解决破碎围岩注浆问题,就显得尤为必要。
晋煤集团技术研究院联合国内知名科研院校,经过3年多的努力,研发出了无机双液注浆材料—联邦加固材料,该新型无机注浆材料为双液注浆材料,分为A料和B料,均为水化材料,在现场施工时一般按照0.8~1.5:1的水灰比加水搅拌制浆,两种浆液在混合前,6h时内不凝固、不泌水、不沉淀,混合后失去流动性时间为3~5min完全固化时间为5~10min,1-8小时的强度能达到8-25MPa以上。在注浆过程中配合正确的注浆工艺和封孔方法,能够很好地解决漏浆问题,注浆压力能够达到设计值,扩散范围可达到3~5m,能够起到较好的加固效果。
3.2 钻孔布置及注浆锚杆
长平公司4313大采高工作面43132巷注浆钻孔布置如图2所示。钻孔排拒3m,每排4个钻孔(南北帮各两个)注浆钻孔深度8m,孔径42mm,上排钻孔距离顶板1.5m,下排钻孔距离底板1.5m。
图2 注浆钻孔布置图
注浆锚杆总长6m,由3段2m长的4分钢管,通过4分直接连接而成。最外部的一根锚杆上设置封孔段,在距离锚杆一端1m处缠绕铁丝,铁丝段长度为0.6m。使用时在铁丝范围内缠绕棉纱(缠绕不同位置可控制封孔段长度,目前使用封孔长度为1m),在端头0.2m处也缠上棉纱,锚杆出露煤壁0.1m。
3.3 注浆压力
注浆压力也是影响注浆效果的关键参数,一般情况下注浆压力6~8MPa,围岩破碎,漏浆严重时可适当减低注浆压力,可调整为4~6MPa。
3.4 注浆量
注浆原则上需一直注至压力上限为止,如果注浆时间过长,注浆量过大,应检查是否存在漏浆通道,尤其要防止浆液漏入瓦斯抽放管路,注浆结束时应稳压至8MPa。
4. 注浆加固效果分析
4.1 注浆量统计情况
在同等条件下,单孔注浆量对围岩加固效果起着决定性作用,在43132巷297m加固范围内,共施工360个孔,累计注干粉料约70t,浆料约130t(水灰比0.8~0.9:1),平均每孔注干粉料约195kg,浆料约360kg,平均每米注浆干粉料约236kg,浆料约437kg,具体情况如表1所示。
从注浆量统计结果来看,滞后工作面20m,超前工作面20m范围内注浆量较大,单孔约0.925t浆料,断层构造区和大型硐室附近注浆量较大,单孔最大近3t。从这个结果来看,新型无机注浆材料较好的解决了破碎围岩漏浆问题,注浆量较普通水泥浆有极大提高,可注性可与高分子材料相媲美,但成本可节约95%以上。
4.2 巷道变形监测与分析
为了评价43132巷新型无机注浆材料加固效果,在实验范围内布置了5个测点,采用十字布线法,在工作面开采过程中监测每个测点的两帮移近量和顶底板移近量。测点编号为1~5#,分别距离切眼-21m(切眼后方21m)、6m、36m、66m、96m。
截止目前为止,长平矿4313工作面已经推进约160m,各测点的两帮移近量观测如图3所示,图示横坐标为测点距工作面的距离,正值代表测点滞后工作面,负值表示工作面超前工作面。图示可以看出,1~4#测点变形已经基本稳定,1#测点已经滞后工作面143.4m,两帮移近量累计为40mm,2#测点已经滞后工作面116.4,两帮移近量累计为130mm,3#测点已经滞后工作面86.4,两帮移近量累计为101mm,4#测点已经滞后工作面56.4,两帮移近量累计为217mm,5#测点已经滞后工作面26.4,两帮移近量累计为77mm。
巷道各观测断面顶底板移近量观测曲线如图4所示,可以看出各个测点顶底板变形已基本稳定,4#测点顶底板移近量最大,达到466mm,主要是由于4#监测断面处底板混凝土路面开裂翘起,导致移近量较大,其余各测点顶底板移近量未超过200mm,巷道变形是以底鼓为主,对巷道使用影响不大。
5. 结论
晋煤集团长平煤矿3#煤层裂隙发育,强度较低,开采强度较大,采动影响程度较大,以往采用64m大煤柱护巷,巷道变形仍然较为严重,难以满足下一个工作面开采需要,4313工作面通过采用新型无机注浆材料,配合合理的注浆工艺和方法,起到了良好的加固效果,取得了良好的技术经济效益。
(1) 减少煤柱29m,直接多回收煤炭资源31.67万t,创造经济价值约1.58亿元,注浆材料成本仅为1180元/m,总投入约141.6万元,而且本次试验也证明煤柱有进一步减少的可能,产生的经济价值将更大。
(2) 新型联邦加固Ⅱ号较为适合破碎围岩注浆加固,尤其是表面没有喷浆巷道注浆,能够很好地解决封孔、漏浆问题。
(3) 巷道变形得到较好的控制,巷道两帮及顶底板无明显移近,局部有底鼓现象。最大变形量出现在4#测点,22天巷道两帮累计移近212mm,顶底板累计移近466mm(主要由底鼓造成)。
参考文献:
[1]钱鸣高,《矿山压力与岩层控制》中国矿业大学出版社,2003.
[2]赵 斌,《注浆堵水加固技术及应用》 煤炭工业出版社,1998.
[3]柴登榜,《矿井地质工作手册》煤炭工业出版社,1984.
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